去年以来,淮北选煤厂面对煤炭市场下行新常态,将技术创新作为发展源动力,不断完善科技创新体系,建立高效运行机制,利用各种平台盘活技术资源,积极推广科研成果,助推企业在逆境中发展。
该厂面对入洗煤种多、煤质差、换洗频繁,加快选煤厂技术进步,把推行项目负责制与促进工程技术人员专业化紧密结合,有效整合现有技术力量,优化生产工艺系统。实施了二次浮选系统改造,有效降低了浮精灰分、提高了浮选抽出率;对精煤压滤机入料方式、吹风方式、相关管路以及操作程序进行改造,最大限度的改善精煤压滤机脱水效果;对芦岭分厂进行精煤生产系统扩能,增加一台精煤压滤机及配套设备,解决了浮选精煤处理能力不足,影响精煤水分的瓶颈问题。在此基础上,还对7个生产区的选煤生产、经营管理、设备工艺、技术改造、人力资源管理等各项工作进行全面评估,查找管理缺陷,逐步落实整改。
这个厂把“五小”活动(小发明、小创造、小革新、小设计、小建议)作为解决生产技术难题,激励职工岗位成才的有效形式,先后开展了“科技创新暨小改小革”、 “查找技术缺陷、开展技术研讨”、“课题研修”、“合理化建议征集”等活动,充分发挥技术骨干的“传、帮、带”作用,利用经济手段鼓励技术职工多带徒、多结对子,激发了职工特别是专业技术人员的热情。2015年,共有精煤脱水系统优化、PLC试验及模块检测系统等11件技术成果参加集团公司“五小”实用技术项目评审;《淮北矿区2+2分选工艺的应用研究》、《动力煤深度筛分降低煤泥产率的研究》两项研修项目得到实施。
在当前严峻经营形势下,该厂还通过实施安全技术经济一体化工作,发挥技术和管理降低成本的作用,解决生产过程中效率低下、资源浪费、设计不合理等问题,做到了“花出效益的钱,做见效果的事”。 成立了安全经济技术一体化委员会,分专业开展项目评价工作,对人员管理考核、重大投入安全经济技术论证决策程序、相关责任追究等制定了详细的规定。2015年,先后论证并完成了精煤产品运输系统改造、清水集中控制、南北区生产监控系统、自动加药系统等多项工作,从安全技术入手,提高了生产效率,减少了人员成本,实现了效益最大化。
(责编 姚春雷)